¿Qué pasó durante el mantenimiento de la regasificadora Spec?
align="justify" Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de este año en Colombia se realizó el mantenimiento de la regasificadora del Caribe Spec. El ajuste de la misma duró cerca de cinco días en los cuales se suspendió la capacidad de 450 millones de pies cúbicos por día de gas que produce esta plataforma metanera.
Según José María Castro, gerente de Spec, es un mantenimiento que se realiza anualmente para prevenir algún efecto en la regasificadora.
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“
align="justify"El cuatro de noviembre terminó nuestro mantenimiento anual programado, quedamos listos para seguir aportando confiabilidad al sistema eléctrico nacional y más cuando se nos avecina una nueva temporada seca del año que oficialmente arranca el primero de diciembre, estamos aportando la máxima capacidad para el sector eléctrico y también para el sector de gas”, señaló el gerente Spec.
align="justify" Bajo este contexto el Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia de la Bolsa Mercantil (BMC) entregó un balance sobre lo que sucedió con la oferta del combustible durante estos cinco días de mantenimiento.
align="justify" Así las cosas, reveló que se presentó una reducción en la oferta de gas natural de 389 millones de pies cúbicos por día en promedio, comparado con lo entregado al sistema antes de su mantenimiento. En este evento también se evidenció una redistribución de la energía inyectada al Sistema Nacional de Transporte (SNT).
align="justify" Lo anterior, reflejó una disminución en la inyección de gas natural al SNT del 32.6% con relación al comportamiento del sistema antes de la salida de operación de SPEC.
align="justify"“Este punto de entrada, antes y después del periodo de mantenimiento permanece estable, reportando 434 y 389 GBTUD en promedio respectivamente”, señaló el documento.
align="justify" Sin embargo, desde el Gestor del Gas se anunció que durante los cinco días que duró el mantenimiento de SPEC, se evidenció una disminución en los consumos del sector de generación térmica, tanto en el interior como en la costa; y en petroquímica únicamente en la costa. Para los demás sectores de consumo el comportamiento fue el típico con disminuciones durante los fines de semana y festivos presentes en los meses de octubre y noviembre.
align="justify" La demanda de gas natural atendida a través del SNT presentó una disminución en la energía entregada a usuarios finales de 336 millones de pies cúbicos por día en promedio durante el mantenimiento de SPEC. Este decrecimiento corresponde principalmente a los consumos del sector de generación térmica, los cuales pasaron de 474 millones de pies cúbicos por día antes del mantenimiento a 187 millones de pies cúbicos por día durante el mantenimiento, lo que representa una disminución en el consumo de 60.5%.
align="justify" Otros sectores que presentaron reducción en su demanda fueron el sector industrial con una disminución de 18 millones de pies cúbicos por día, seguido por las refinerías con 11 millones de pies cúbicos por día, el sector residencial con 6 millones de pies cúbicos por día, GNVC y petroquímica con 4 millones de pies cúbicos por día, el sector comercial y de compresoras con 3 millones de pies cúbicos por día, asociados al comportamiento normal de los mismos cuando se presentan días festivos y al efecto del mantenimiento.
align="justify" Dentro de informe se identificó una reducción en la energía consumida por el sector de refinería de 11 millones de pies cúbicos por día en promedio durante el mantenimiento de SPEC, correspondiente al 7,6% de los consumos que estaba demandando el sector antes del evento.
align="justify" Durante el mantenimiento se registró un consumo promedio de 134 millones de pies cúbicos por día y posterior al mismo, en el periodo del 5 al 11 de noviembre, el consumo promedio aumentó a los 150 millones de pies cúbicos por día, retornando a los niveles que el sector registraba antes del mantenimiento. Adicionalmente, el consumo de refinería en la costa disminuyó durante el periodo de mantenimiento, mientras que en el interior se percibió un progresivo aumento en las cantidades.
align="justify" El sector industrial, si bien no presentó una variación significativa durante el mantenimiento de SPEC, reportó una disminución en consumo de 18 millones de pies cúbicos por día equivalentes al 6,9% respecto de su comportamiento antes de la salida de operación de SPEC.
¿Qué pasó con la inyección de gas?
Dentro de los resultados que entregó Spec, se dio a conocer que antes del mantenimiento de inyectaba energía por 1.192 millones de pies cúbicos por día. En el tiempo de los cinco días de ajuste se disminuyó a 803 millones de pies cúbicos por día y luego, es decir, entre el 5 y el 11 de noviembre la cifra aumento 1.159 millones de pies cúbicos por día.
align="justify" “Para la semana antes del mantenimiento SPEC presentó una inyección promedio de 434 GBTUD, y durante el mantenimiento entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre se registró la suspensión total de la inyección en el punto de entrada SPEC. Posterior a la terminación de las labores programadas, se evidenció una recuperación en la inyección desde este punto ubicándose en 389 GBTUD en promedio para el periodo analizado (del 5 al 11 de noviembre)”, mencionó el Gestor del Gas.
¿Cuánto aportaron los campos de gas?
align="justify" En el informe entregado por el Gestor del Mercado del Gas Natural se entregó un desagregado sobre lo que aportaron los distintos campos productores de gas mientras que se presentó este mantenimiento de la regasificadora Spec.
align="justify" Con lo anterior, Cupiagua fue uno de los campos que más inyectó energía en el Sistema Nacional de Transporte (SNT), el cual estuvo en 249 millones de pies cúbicos por día. Le siguió Cusiana con un promedio de 220 millones de pies cúbicos por día y Jobo con un promedio de 140 millones de pies cúbicos por día durante estos cinco días.
align="justify" “Se evidenció un aumento en la inyección desde el punto de entrada Jobo del 38% equivalente a 38 GBTUD adicionales, considerando que la inyección en este punto antes del mantenimiento se encontraba en 100 GBTUD. Así mismo, se presentó una leve variabilidad en la inyección de los campos Cusiana y Cupiagua durante el mantenimiento, lo que se tradujo en un aumento neto de la inyección correspondiente a 4 GBTUD en promedio. Los demás puntos de entrada mantuvieron su comportamiento durante el periodo de análisis”, señaló la entidad.
align="justify" A su vez, el suministro de gas natural inyectado al SNT desde el punto de entrada Ballena presentó un comportamiento estable de la energía inyectada durante el periodo analizado. Sin embargo, durante el mantenimiento, la distribución del gas natural inyectado en el punto de entrada Ballena hacia la región del Interior disminuyó en un 73%, pasando de suministrar 44 millones de pies cúbicos por día antes del mantenimiento a 12 millones de pies cúbicos por día.
Gestor del Mercado de Gas Natural
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Fuente: Gestor del Mercado de Gas Natural
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